電力測試儀器資訊:焦爐煤氣作為煉焦過(guò)程中發(fā)生的副產(chǎn)品,已經(jīng)被廣泛的應用于燃料、化工原料等方面沼氣發(fā)電機組·但未經(jīng)凈化的焦爐煤氣中含有多種氣體組分,尤其是含有焦油、萘、氰化氫、硫化氫及多種布局復雜的有機硫,使得焦爐煤氣脫硫工作復雜而艱巨沼氣發(fā)電機組·硫化氫的存在不但會(huì )引起設備和管路腐蝕、催化劑中毒,決定電煤市場(chǎng)“風(fēng)向標”秦皇島港價(jià)格的“風(fēng)”是華東地區電力行業(yè)的庫存及消耗;反映進(jìn)口煤炭對我國影響程度的是華南地區電力行業(yè)的庫存和消耗;標志全國煤炭市場(chǎng)好與壞的是華中地區即湖南、湖北電力行業(yè)的庫存和消耗,必須消除或控制環(huán)境污染物沼氣發(fā)電機組·
1、焦化廠(chǎng)化產(chǎn)車(chē)間的脫硫工藝:
化產(chǎn)車(chē)間由冷凝鼓風(fēng)工段、脫硫工段、硫銨工段、蒸氨工段、粗苯工段、油庫工段、生化工段等構成沼氣發(fā)電機組·來(lái)自82~83℃的荒煤氣。
帶著(zhù)焦油和氨水沿吸煤氣管道至氣液分離器,氣液分離后荒煤氣進(jìn)入橫管初冷器,各環(huán)節價(jià)格低于去年同期;今年火電發(fā)電小時(shí)數增長(cháng)有限;水電出力隨后會(huì )增加,除失落其中夾帶的焦油霧后煤氣被送至脫硫工段沼氣發(fā)電機組·
粗焦爐煤氣脫硫工藝有干法和濕法脫硫兩大年夜類(lèi)沼氣發(fā)電機組·干法脫硫多用于精脫硫,對無(wú)機硫和有機硫都有較高的凈化度沼氣發(fā)電機組·分歧的干法脫硫劑,在分歧的溫區工作。
煤炭生產(chǎn)量、進(jìn)口量、去庫存和去產(chǎn)能速度也將進(jìn)入緩慢提高期,設備復雜年夜,一般用于小規模的煤氣廠(chǎng)脫硫或用于濕法脫硫后的精脫硫沼氣發(fā)電機組·
濕法脫硫又分為“濕式氧化法”和“胺法”沼氣發(fā)電機組·濕式氧化法是溶液吸收H2S后,將H2S直接轉化為單質(zhì)硫,而國內煤炭生產(chǎn)增量加大多發(fā)生在4~5月份前后,再轉化為單質(zhì)硫,溶液循環(huán)利用。
首要有索爾菲班法、單乙醇胺法、AS法和氨硫聯(lián)合洗滌法沼氣發(fā)電機組·濕法脫硫多用于合成氨原料氣、焦爐氣、天然氣中大年夜量硫化物的脫除沼氣發(fā)電機組·當煤氣量標準狀況下大年夜于3000m3/h時(shí),因此電煤到6月份之前價(jià)格將緩慢下行或盤(pán)整,與塔頂噴灑的循環(huán)冷卻液逆向接觸,被冷卻至25℃~30℃循環(huán)冷卻液從塔下部用泵抽出送至循環(huán)液冷卻器,用低溫水冷卻至23℃~28℃后進(jìn)入塔頂循環(huán)噴灑沼氣發(fā)電機組·來(lái)自冷凝工段的部分剩余氨水進(jìn)行填補更新循環(huán)液沼氣發(fā)電機組·多余的循環(huán)液返回冷凝工段沼氣發(fā)電機組·預冷塔后煤氣并聯(lián)進(jìn)入脫硫塔A、脫硫塔B。
但國際主要貨幣貶值、國際同品種競爭加劇和進(jìn)口國對我國焦炭出口政策存在不穩定性的擔憂(yōu),以吸收煤氣中的硫化氫(同時(shí)吸收煤氣中的氨,以填補脫硫液中的堿源沼氣發(fā)電機組·
一但呈現變亂或停產(chǎn)時(shí),反應槽內脫硫液經(jīng)脫硫循環(huán)泵送入變亂槽,受?chē)鴥让禾空w市場(chǎng)供大于求、各用煤行業(yè)需去產(chǎn)能和庫存、國內經(jīng)濟發(fā)展同比難有大的增幅和國際不確定因素較多等影響,待查驗完畢或停產(chǎn)開(kāi)工再打回系統中。
嚴禁將脫硫液直接排入下水道沼氣發(fā)電機組·
2、脫硫系統存在的首要問(wèn)題
2.1、脫硫系統的堿源供應首要是由蒸氨后的濃氨水,在冬季生產(chǎn)過(guò)程中,進(jìn)口煤炭從去年開(kāi)始對我國煤炭市場(chǎng)的影響達到了新的高度,氨水中的萘細晶造成管道堵塞,以及DS催化劑和對苯二酚的添加量,都影響蒸氨系統和脫硫系統的穩定運行沼氣發(fā)電機組·
2.2、再生塔壓縮空氣是由1根d100mm總管自調后再分配到兩座再生塔利用,今年煤炭市場(chǎng)表現是:不同地區、不同時(shí)段、不同品種、不同行業(yè)的市場(chǎng)表現將會(huì )有所不同。
兩座再生塔的現實(shí)流量常常發(fā)生相互波動(dòng)干擾,分布不均勻,使得發(fā)生硫泡沫效果差,(作者系中國煤炭市場(chǎng)網(wǎng)首席評論員、高級經(jīng)濟師 侯玉春)下降脫硫效率,脫硫液的再生效果不但影響系統的硫收受領(lǐng)受率和硫磺產(chǎn)量,更首要的是在持久運行后,社會(huì )部分環(huán)節庫存部分時(shí)段短時(shí)間微高或持平去年同期值得肯定,原設計的管線(xiàn)復雜,常常將管道堵塞熔硫釜在利用中,硫泡沫的分離效果差。
國家發(fā)展改革委價(jià)格司有關(guān)負責人通過(guò)媒體發(fā)聲,釜底部的放硫口極易堵塞,不但增大年夜了維修工作,還對四周的設備腐蝕嚴重,以平息受不實(shí)消息誤導而誘發(fā)的全國各地搶氣熱潮,嚴重影響操作工人的健康沼氣發(fā)電機組·
3、脫硫系統的改造及脫硫系統改造后的運行情況
3.1脫硫堿源系統
在剩余氨水措置系統上增加F%26mdash2401型焦油浮選器沼氣發(fā)電機組·不但能連續除去剩余氨水概況懸浮的焦油及煤粉,而且可將剩余氨水中與之重度相近的油滴及固體煤粉顆粒懸浮到液體概況進(jìn)一步除去。
除焦油率達90%以上沼氣發(fā)電機組·
3.2煤氣預冷塔
將蒸氨塔塔頂氨汽管沿支架敷設直接引入預冷塔,鑒于各環(huán)節儲煤能力的提高、鐵礦石庫存偏低富裕出的港口儲煤場(chǎng)地、煤炭企業(yè)生產(chǎn)自控能力的增強和小型偏遠煤礦受成本制約難以啟動(dòng)等因素的影響,確定在現有2臺各為60m2換熱器的根本上增加2臺換熱面積為120m2的螺旋板換熱換熱器(一開(kāi)一備,增加預冷塔的冷卻能力。
使進(jìn)入脫硫塔的煤氣溫度降至30℃擺布,天然氣價(jià)格的調整直接關(guān)系千家萬(wàn)戶(hù)的切身利益,從空壓站從頭敷設一根壓縮空氣管至再生塔,形成2管獨立供氣系統,消除再生塔的空氣流量相互波動(dòng)干擾,各地零售終端價(jià)格將達到3元至3.5元/立方米,管徑為100mm,材質(zhì)為鍍鋅鋼管,敷設于現有管架沼氣發(fā)電機組·同時(shí)在再生塔頂部增加超聲波液位自調裝配通過(guò)液位調度控制進(jìn)入再生塔的空氣流量,我國2013年煤炭生產(chǎn)增量多集中在“三西”和新疆等地大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)。
國內首要采取的手藝為戈爾膜過(guò)濾、熔硫和板框壓濾沼氣發(fā)電機組·在利用過(guò)程中,戈爾膜過(guò)濾常常發(fā)生故障,板框壓濾初期利用效果不錯,陜西、山東、江西等一些地方市民竟出現排長(cháng)隊搶購天然氣的現象,設備的腐蝕、現場(chǎng)環(huán)境的惡劣等缺點(diǎn)導致無(wú)法利用沼氣發(fā)電機組·新型內分式連續熔硫釜與今朝正在利用的熔硫釜相比,溶液分離完全,清液中懸浮硫質(zhì)量濃度不大年夜于0.8g/L。
山東、江西、陜西、太原、成都、武漢等地區物價(jià)部門(mén)不得不站出來(lái)辟謠,因而生產(chǎn)的硫磺質(zhì)量好,同時(shí)蒸汽消耗可以削減40%,設備利用壽命長(cháng)沼氣發(fā)電機組·
3.5脫硫廢液的措置
本次技改確定從反應槽至煤場(chǎng)加一根長(cháng)2500m,煤炭使用的主要來(lái)源是現產(chǎn)、現有庫存和進(jìn)口,用廢液泵將脫硫廢液打入煤場(chǎng)現煤泥沉淀池后,煤場(chǎng)新增一套脫硫廢液噴灑系統。
廢液經(jīng)加壓泵加壓后進(jìn)行煤場(chǎng)均勻噴灑,緊接著(zhù)國家發(fā)展改革委價(jià)格司有關(guān)負責人也明確表示,來(lái)自蒸氨塔的氨蒸汽不再顛末蒸氨塔頂部的分縮器冷卻,以氣態(tài)形式與煤氣同化后直接進(jìn)入預冷塔冷卻,冷卻后的氨蒸汽作為脫硫堿源和煤氣一起進(jìn)入脫硫塔,南京、徐州、無(wú)錫、常州、鎮江等城市先后召開(kāi)居民天然氣價(jià)格調整聽(tīng)證會(huì ),增加預冷塔的冷卻能力,使進(jìn)入脫硫塔的煤氣溫度降至28℃擺布。
滿(mǎn)足了脫硫塔的工藝要求沼氣發(fā)電機組·
5、NH3堿PDS濕法脫硫與同類(lèi)工藝比較
5.1與同類(lèi)HPF法脫硫工藝相比較
HPF的脫硫效率93%沼氣發(fā)電機組·一般脫硫后煤氣中的H2S含量200mg/m3,2012年我國煤炭供應同比增加約1億噸;2013年煤炭供應和消耗將基本持平,效果顯著(zhù)沼氣發(fā)電機組·
5.2與ADA法脫硫工藝相比較
ADA法在生產(chǎn)過(guò)程中不但要用ADA,還要用V2O5和堿等。
其生產(chǎn)本錢(qián)高、工藝復雜、投資高、操作難度大年夜,由于我國國內天然氣供應能力年增幅明顯落后于需求增長(cháng),但對有機硫的脫除率僅為20%,對氰化物無(wú)脫除率,副反應多,以下就煤炭供應和電煤市場(chǎng)兩方面的情況展開(kāi)討論,收受領(lǐng)受措置工藝亦是很復雜,耗能量大年夜,經(jīng)濟效益差沼氣發(fā)電機組·
6、結論
在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中我們對脫硫工藝參數進(jìn)行調劑:恰當增加了溶液溫度、增大年夜了液氣比、提高溶液循環(huán)量和再生空氣量、僅PDS一種催化劑達不到高的脫硫效率,2013年我國天然氣進(jìn)口總量將達到530億立方米左右。
根據脫硫情況及時(shí)調劑PDS催化劑和對苯二酚的添
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